匠心攻坚:魏科团队让老设备焕发新活力
2025-11-12
来源:精城特瓷
作者:魏科 谢勇
阅读:
在精城特瓷的生产车间里,两台630吨压机昼夜不停地运转。其中一台搭载了先进的伺服系统,效率高、成品率稳定;而另一台使用传统系统的老设备,却厚薄不匀,填料不稳定,残次品频出,不仅拖慢了生产节奏,更造成了不小的资源浪费。
事实上,这台老630T压机投产于伺服系统尚未普及的年代。随着设备逐渐老化,其产品合格率日益降低。后续引进的新设备则全面采用了伺服系统,在稳定性、产品精度和工作效率方面优势显著。面对差距,公司曾联系设备厂家寻求升级,厂家却告知要升级需要更换整个电气系统和部分液压部件,但核算下来,升级成本过高,没有投入价值。不过厂家也给出了改造建议,可按照厂家建议加装限位器后,问题不仅没有解决,反而对设备造成了损伤。对这种情况,精城再次联系了设备厂家,厂家也派人前来考察,但给出的结果却是无法解决。就在这关键时刻,精城维修班班长魏科站了出来。这位与设备打了数年交道的老师傅,没有轻言放弃。他带领魏水锋、王茂两名同事,毅然踏上了自主改造的征程。
三人整天围着压机反复琢磨,不拘泥于传统维修思路,而是从设备的设计结构原理出发,结合多年积累的实战经验,开展了一系列精准改造:他们对PLC程序进行了深度优化,改进了压制动作,升级了控制电路,更针对模具设计和产品生产需求,创新性地增加了防溢料运行动作——这一功能连厂家都未曾内置,新旧设备原本都不具备。该动作有效保障了在压制薄产品订单时模具的使用寿命,成为此次改造中的一大亮点。
那段时间,车间成了他们的第二个家。深夜的灯光下,他们反复测试每个模块的运行状态;午休时间,仍在对新旧设备的性能差异。魏科细致记录着每个调试数据,遇到难题时,三人就围在一起反复推敲。
经过连日攻坚,当设备重新启动时,监控屏幕上的数据让所有人眼前一亮——运行效率显著提升,成品率稳步提高。最终,这台曾被判定“无法改造”的老设备重新焕发出旺盛的生命力。改进后的老630T压机表现丝毫不逊于另一台伺服设备,大大提升了产品质量与生产效率,而整个过程未增加任何大型硬件投入,全凭团队对设备工作原理的深刻理解与精准调整。
“这不只是一次普通的设备维修,”公司领导评价道,“魏科团队展现的是新时代工匠的担当与智慧。他们真正把公司的事当成自己的事,用专业能力和创新精神攻克了技术难题,实现了显著的成本节约。”
如今,两台630吨压机在车间中并驾齐驱,已成为精城特瓷一道特别的风景线。这道风景的背后,是一个关于坚守与创新的故事,更是一曲对“以厂为家、精益求精”工匠精神的生动赞歌。魏科、魏水锋、王茂用行动证明:只要心怀责任、勇于担当,老设备也能谱写新的传奇。